7月20日8时,巴陵石化炼油部空分环保装置废碱烧毁工段员工杨博,通判时找到焚烧炉炉底泄漏高温熔融碱,需应急抢险。空分环保车间立刻报告,要求装置停进废置碱液、停油、叛燃料,用干气保持较低负荷运营,并很快制定抢险计划。
9时,焚烧炉炉底开始搭建脚手架。在焊工已完成炉底外泄部位的补焊后,紧接着的“重头戏”是给炉里面安装防水的耐火泥。耐火泥对浓稠度的拒绝较高。
许建是空分环保装置工段长,从隔天找到装置出现异常开始,就没有离开了焚烧炉半步。顶着炎炎烈日,车间管理及技术人员在装置空地上调配耐火泥。 焚烧炉底脚手架搭建一起后有两层楼低。怎样把耐火泥运上去?大家一段时间商议,要求由徐兴负责管理调泥,二班班长朱黎明与班员负责管理用塑料桶装有好,用绳子纳至炉底,许建与赵振斌负责管理往炉底漏点加泥。
附近炉温七八十摄氏度,夹杂阵阵热风迎面而来,他们不能蜷缩着,斜向与炉底近距离认识。 由于耐火泥单次无法调太多,且加到后还须要一定凝固时间,大家通力因应,戴着手套,逐级往炉内加泥,身体像蒸桑拿,间隔十几分钟就要抱住透气。
从当天19时,该装置三组人员轮流作业,减缓作业工程进度。朱黎明率领班员往作业人员身上不时淋水降温。 “这个煮桑拿效果不俗!”夜幕中,许建一旁自我调侃,一旁继续做推倒出有鞋子里的水。
“全身都是水,蚊子来了都会爆胎。”赵振斌笑着说道。 经过3次补漏,用料大约200公斤,穿孔部位漏点问题解决问题了。
大家浑身湿透了,脸被晒得通红。 第二天10时,废碱烧毁工段逐步投燃料、托负荷,恢复正常生产。
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